產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
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解決方案
高壓提升機變頻器在雙軸驅(qū)動提升絞車現(xiàn)場應(yīng)用
1 用戶情況介紹
陜西某煤礦年生產(chǎn)能力為1500萬噸,提升絞車采用雙軸驅(qū)動提升,該提升電控系統(tǒng)采用交流繞線式電機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速屬有級調(diào)速,調(diào)速范圍受限,調(diào)速精度低,在減速時和下放重物時,浪費了大量的電能。
提升機采用繞線式異步電動機拖動,電機的調(diào)速方式采用傳統(tǒng)的串電阻調(diào)速方式,該調(diào)速方式屬于落后技術(shù),存在以下缺點:
(1)大量的電能消耗在轉(zhuǎn)差電阻上,造成了嚴重的能源浪費。
(2)控制系統(tǒng)復(fù)雜,導(dǎo)致系統(tǒng)的故障率高,接觸器、電阻器、繞線電機碳刷容易損壞,維護工作量很大,直接影響了生產(chǎn)效率。
(3)低速和爬行階段需要依靠制動閘皮摩擦滾筒實現(xiàn)速度控制,特別是在負載發(fā)生變化時,很難實現(xiàn)減速控制,導(dǎo)致調(diào)速不連續(xù)、速度控制性能較差。
(4)啟動和換檔沖擊電流大,造成了很大的機械沖擊,導(dǎo)致電機的使用壽命大大降低,而且極容易出現(xiàn)“掉道”現(xiàn)象。
(5)自動化程度不高,增加了開采成本,影響了產(chǎn)量。
(6)低速段的啟動力矩小,機械特性比較軟,帶負載能力差,無法實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩提升。
為了提升煤礦提升電控的控制水平,降低損耗,國家出臺了相關(guān)政策,要求煤礦上繞線式電機必須進行改造,采用變頻控制進行拖動煤礦提升絞車。
礦領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過研究對比考察,決定選用新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的JD-BP37-1400T(1400kW/6kV)高壓提升機變頻器2臺,分別控制提升絞車的兩臺電機,改造取得了成功。
該煤礦礦井提升機兩臺拖動電機參數(shù)表1。風(fēng)光高壓提升機變頻器具體參數(shù)如表2所示。設(shè)備現(xiàn)場如圖1所示。
圖1提升機現(xiàn)場設(shè)備圖
2風(fēng)光高壓提升機變頻器性能特點
為解決電動機處于再生發(fā)電狀態(tài)產(chǎn)生的再生能量,國內(nèi)在中小容量系統(tǒng)中大都采用能耗制動方式,即通過內(nèi)置或外加制動電阻的方法將電能消耗在大功率電阻器中,實現(xiàn)電機的四象限運行,該方法雖然簡單,但缺點是顯而易見的: (1)浪費能量,降低了系統(tǒng)的效率;(2)電阻發(fā)熱嚴重,影響系統(tǒng)的其他部分正常工作;(3)簡單的能耗制動有時不能及時抑制快速制動產(chǎn)生的泵升電壓,限制了制動性能的提高。
為了實現(xiàn)電機的四象限運行,并克服傳統(tǒng)制動方法的并聯(lián)電阻消耗能量造成的浪費,新風(fēng)光率先研制了提升機變頻調(diào)速系統(tǒng),在變頻器整流電路中采用自關(guān)斷器件進行PWM控制,使能量雙向流動,使電機四象限運行;使電機很快達到速度要求,動態(tài)響應(yīng)快。
風(fēng)光JD-BP37-T系列高性能高壓變頻調(diào)速產(chǎn)品,在以高速DSP(TMS320F2812)為控制核心,結(jié)合無速度傳感器矢量控制技術(shù),融合了能量回饋技術(shù),以及IGBT大電流驅(qū)動技術(shù),是新一代高性能完美無諧波高壓變頻調(diào)速產(chǎn)品的典型代表。矢量控制功能使得異步電機啟動轉(zhuǎn)矩大,動態(tài)轉(zhuǎn)矩響應(yīng)好,調(diào)速精度高。能量回饋技術(shù)的應(yīng)用,使得功率單元串聯(lián)型高壓變頻器具備了四象限運行能力,能量可以在電網(wǎng)和電機之間雙向流動。
風(fēng)光高壓提升機變頻器在工作中具有以下特點:
①當(dāng)電機處于拖動狀態(tài)時,能量由交流電網(wǎng)經(jīng)整流器中間濾波電容充電,逆變器在PWM控制下將能量傳送到電機。
②當(dāng)電機進入發(fā)電狀態(tài),其再生能量經(jīng)逆變器的續(xù)流二極管向中間濾波電容充電,使中間直流電壓升高,此時在PWM控制下將能量回饋到交流電網(wǎng),完成能量的雙向流動。
由于PWM整流器閉環(huán)控制作用,使電網(wǎng)電流與電壓同頻同相位,提高了系統(tǒng)的功率因數(shù),消除了網(wǎng)側(cè)諧波污染。其優(yōu)點是制動力矩大,調(diào)速范圍寬,動態(tài)性能好。
能量傳遞過程通過圖2所示。
圖2能量傳遞過程控制框圖
風(fēng)光高壓提升機變頻器除具有普通高壓變頻器的功能外,還針對絞車控制,具有以下突出特點:
(1)電源輸入勵磁涌流限制技術(shù):該技術(shù)使得系統(tǒng)在每次上高壓電時的沖擊電流小,對電網(wǎng)的沖擊也很小。
(2)系統(tǒng)斷電自動保護技術(shù):確保任何情況下系統(tǒng)都能安全運行。如果沒有:提升機重載下放過程中,遇到系統(tǒng)停電時,會造成單元損壞甚至整個系統(tǒng)癱瘓。
(3)變頻裝置為直接高-高結(jié)構(gòu),直接6kV輸入,直接6kV輸出,可以直接安裝使用,不需要對系統(tǒng)進行任何改造。
(4)功率單元自動旁路技術(shù):在提升機運行過程中,意外出現(xiàn)一個或幾個功率單元故障時,系統(tǒng)可以自動將故障單元旁路,系統(tǒng)進入星點偏移控制,保持輸出的線電壓平衡,同時保持較大輸出轉(zhuǎn)矩、電壓,完成本次提升任務(wù)。
(5)獨立的控制電源技術(shù):系統(tǒng)在不上高壓電的情況下可以檢測系統(tǒng)各個關(guān)鍵點的波形和調(diào)試、培訓(xùn)等,方便用戶自行檢修和維護。
(6)空載低損耗控制技術(shù):變頻系統(tǒng)在待機狀態(tài)下,空載損耗小,經(jīng)實測比通用技術(shù)產(chǎn)品要低2~3倍。
(7)采用矢量控制技術(shù),電機可四象限運行,具有不施閘懸停和力矩預(yù)置技術(shù)。
(8)承諾可以現(xiàn)場進行試驗:1~2個單元故障可以旁路,完成一個提升循環(huán)。提升機滿載、全速提升和下放電源停電試驗,確保變頻器不損壞。
(9)風(fēng)光變頻器單元內(nèi)電解電容因采取了本公司的專利技術(shù)(專利號ZL 2003 2 017356.2),可以將其使用壽命提高一倍。
(10)提升機變頻器具有回饋制動、直流制動、安全制動和動力制動等多項制動方式,保證了絞車可靠運行。
(11)具有多機主從控制功能
(12)具有完備的與電控系統(tǒng)對接的各個接口,實現(xiàn)與電控系統(tǒng)無縫連接。
3高壓提升機改造主回路方案及基本控制功能
煤礦為了節(jié)能投資,把原有繞線式轉(zhuǎn)子部分進行短接,采用變頻器直接拖動絞車電動機,采用主從控制功能,兩臺高壓提升機變頻器的主回路改造相同,以其中1#變頻器為例進行說明,主回路如圖3所示:
圖3 主回路圖
圖3中K1、K3為二臺高壓隔離開關(guān),當(dāng)高壓變頻器檢修時,保證檢修工的人身安全。為了保證安全,變頻器高壓連跳信號和上一級的高壓斷路器也實現(xiàn)互鎖,變頻器高壓連跳串入上一級高壓斷路器的脫扣線圈,變頻器出現(xiàn)故障時,上一級的高壓斷路器斷開,實現(xiàn)高壓故障連跳功能。
高壓提升機變頻器是整個改造系統(tǒng)的一個核心部分,它具有與電控系統(tǒng)相適配的各種接口。配合自動控制的操作臺運行時,電控臺向變頻器發(fā)出“正轉(zhuǎn)運行”、“反轉(zhuǎn)運行”和“變頻急?!比烽_關(guān)量信號,以及一路4~20mA“給定轉(zhuǎn)速”信號。變頻器向電控臺發(fā)出“變頻器待機”、“變頻器故障”和“安全回路”三路開關(guān)量信號,以及用于顯示的模擬量輸出信號。電控臺控制高壓斷路器分、合閘,分別連入相應(yīng)的控制回路中。絞車上安裝的軸編碼器向電控臺發(fā)出電機轉(zhuǎn)速及絞車位置信號。電控臺接受絞車司機的操作指令。
整個提升機系統(tǒng)中設(shè)有深度指示失效、限速、過卷、反轉(zhuǎn)、制動油過壓、閘瓦磨損、松繩、速度監(jiān)視、制動油超溫、潤滑油超壓欠壓、變頻器的輕重故障等保護功能。系統(tǒng)能根據(jù)故障性質(zhì)做出響應(yīng),必要時實施緊急制動,確保設(shè)備及人員的安全。
4煤礦提升機變頻調(diào)速方案設(shè)計選擇分析
該煤礦提升機系統(tǒng)中由2臺電機雙軸驅(qū)動,這樣在變頻調(diào)速改造中就面臨雙機驅(qū)動的問題。因此,在改造過程中,是選擇一拖二控制方案,還是選擇主從控制方案。提升機雙機拖動變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心問題是如何處理提升系統(tǒng)中各電機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩平衡問題。
4.1 “一拖二”方案
“一拖二”方案中,如果存在電機的參數(shù)差異、減速機存在加工上的差異等等因素,將會導(dǎo)致系統(tǒng)中兩臺電機的輸出功率有差異。當(dāng)采用變頻器“一拖二”方案時,在運行過程中兩臺電機出力不均勻時,必將導(dǎo)致一臺電機過載而另一臺電機欠載,嚴重時會使過載的電機燒毀,甚至可能使變頻器主回路的功率模塊損壞。采用“一拖二”方案有以下弊端:一是變頻器不能有效的分配兩臺電機的功率;二是變頻器不能有效的保護每一臺電機。鑒于以上原因,該煤礦領(lǐng)導(dǎo)考慮皮帶機電機控制選擇“雙機主從”方案。
4.2 “主從”控制方案
控制方案采用兩臺變頻器分別拖動兩臺電機,采用主從控制。雙機主從控制是由完全獨立的兩臺變頻器通過主、從機的通訊方式保證雙電機的協(xié)調(diào)控制。兩臺電機中任意一臺都可作為主機,另一臺為從機 (參數(shù)主從機選擇主機設(shè)為1,從機設(shè)為0),也可在顯示畫面上更改為單機運行模式。兩臺變頻器與操作臺都有控制信號線連接,兩臺變頻器之間用光纖通信。
提升機主從控制原理如圖4所示。該煤礦提升機現(xiàn)場采用2臺JD-BP37-1400T(1400kW/6kV)高壓變頻器分別控制2臺1250kW高壓電機,選用1#變頻器為主變頻器,2#變頻器為從變頻器,主機變頻器用于實現(xiàn)與上位機的通信,由操作臺上位機發(fā)給主變頻器給定頻率值。主、從變頻器的電源輸入端分別與電網(wǎng)相連接,輸出端分別與1#、2#電動機的定子輸入端相連接;主機變頻器與從機變頻器之間通過光纖相通信,主機采用速度控制,從機采用轉(zhuǎn)矩控制,同時主、從機變頻器通過檢測相應(yīng)輸出的有功電流大小來對運行頻率做調(diào)整,以達到兩個電機的功率、轉(zhuǎn)矩平衡目的。
圖4 提升機兩臺電機主從控制原理圖
5現(xiàn)場變頻改造情況
主井提升機于2017年11月14日一次性投運成功,已連續(xù)運行正常至今。提升機現(xiàn)場運行如圖5所示。提升絞車變頻改造后,實現(xiàn)了提升機加減速過程的平穩(wěn)控制,運行過程纜繩擺幅明顯減小,人員升降舒適性明顯提高,電動機啟動電流與啟動時振動顯著降低。自動化電控系統(tǒng)很好地防止提升機過卷和過放事故發(fā)生;省去了轉(zhuǎn)子串電阻造成的能耗,具有十分明顯的節(jié)能效果。采用主從控制解決了兩臺電機協(xié)調(diào)控制的問題。經(jīng)過實測,變頻改造后,在提升產(chǎn)量相同的情況下,變頻運行時比工頻節(jié)能20%以上。
圖5 風(fēng)光高壓提升機現(xiàn)場運行圖
6結(jié)束語
風(fēng)光高壓提升機變頻器在主井提升機轉(zhuǎn)子串電阻電控系統(tǒng)改造中,不僅提高了提升系統(tǒng)的安全性和可靠性,而且大大減低了維護費用,節(jié)能效果明顯,實現(xiàn)了高轉(zhuǎn)矩、高精度、寬調(diào)速范圍驅(qū)動。風(fēng)光高壓提升機變頻器具有優(yōu)異的控制性能,可以完全輕松解決提升機設(shè)備改造過程中的各種問題,提升機采用變頻控制,是交流提升機電控系統(tǒng)發(fā)展的方向,應(yīng)用前景廣闊。